青云煤业公司原有筒仓装载皮带距离落煤点落差小,煤经过滚筛后距离地面不到3米,储存量小,装载机铲煤速度远远满足不了皮带运输量,原煤经常存满,造成皮带机不能正常运转,每半个小时就要停止运行,严重制约了生产。针对这项难题,公司领导多次到现场查看、讨论,并组织召开会议专项研究解决方案。最后研究实施如下:
一、改进方案
改进原煤滚筛,将滚筛在原来基础上升高4米,同时改造筒仓运输皮带,将皮带机驱动机头部升高到原有装载点顶部,根据计算皮带长度和提高位置后坡度等系列问题,将原有22Kw皮带机电动滚筒驱动设计改为37Kw分离式单驱动皮带机。
二、施工过程
施工组织:调度室副主任潘太祥牵头,现场指挥,机修队负责具体实施,准备队配合,考虑施工安全问题,安排人员两个班连续施工。
遇到困难:滚筛加上4米高底座,高度增加,滚筛与底座对接时,人在滚筛上晃动的厉害,安装人员无法准确找到底座与滚筛的中线,使用挖掘机利用井下矸石把地面垫高1米,用挖掘机扶住滚筛防止晃动,一次次对中、再对中,瞄准、再瞄准,反反复复,几经努力才找准中线,顺利把原煤滚筛改造完成。
施工现场:正值冬季,白班人员加班到晚上9点,夜里的山风吹在脸上,像刀割一样,手也被冻得握不住工具,但是他们没有一个人抱怨。施工现场,电焊机、氧气共4套,大家干得热火朝天,整个施工过程紧张有序,忙而不乱。最终,保质保量按时完成了任务。
三、改进效果
改进后,原煤运输能力加大,装载机不再频繁工作,既节约了成本,又保证了生产运输路线的畅通,且在节省装载机运输费用的同时,提高了原煤质量。
四、亮点
利用旧井系统回收的一部闲置的2x30Kw皮带机,把原驱动滚筒重新配置底座,包胶后,作为主滚筒,将30Kw电动机换为37Kw电动机,JS30减速器检修加油,再用废旧11#矿工钢制作三脚架、机头架和驱动架,组装试转正常,交付使用后运转正常,效果良好,为公司节约了成本,最大限度利用了废旧设备、材料。
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